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改良A2/O工艺在高寒地区城镇污水处理厂工程建设中的应用

时间:2022-11-25 10:35:14 来源:网友投稿

摘 要:A2/O工艺亦称A-A-O工艺,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称(生物脱氮除磷)。按实质意义来说,本工艺称为厌氧-缺氧-好氧法,生物脱氮除磷工艺的简称。

关健词:A2/O工艺;污水处理;应用

A2/O工艺是流程最简单,应用最广泛的脱氮除磷工艺。该工艺各反应器单元功能及工艺特征如下:

(1)厌氧反应器:原污水及从沉淀池排出的含磷回流污泥同步进入该反应器,其主要功能是释放磷,同时对部分有机物进行氨化。

(2)缺氧反应器:污水经厌氧反应器进入该反应器,其首要功能是脱氮,硝态氮是通过内循环由好氧反应器送来的,循环的混合液量较大,一般为2Q(Q-原污水量)。

(3)好氧反应器——曝气池:混合液由缺氧反应器进入该反应器,其功能是多重的,去除BOD、硝化和吸收磷都是在该反应器内进行的,这三项反映都是重要的,混合液中含有NO3-N,污泥中含有过剩的磷,而污水中的BOD(或COD)则得到去除,流量为2Q的混合液从这里回流到缺氧反应器。

1 工程概况

黑龙江省某地污水处理厂位于在城市西南部,老莱河下游,距镇区约5km,占地面积1.2公顷。该污水处理厂一期工程,预处理的设计规模10000m3/d,近期进入A2/O池的设计规模5000m3/d,流量系数1.4,设计水量208.6m3/h。

2 —设计进出水水质

进水水质:COD:400mg/L SS:250 mg/L BOD5:220mg/L

NH4+-N:30mg/L TP:4mg/L

达标排放水质:COD≤60mg/L SS≤20mg/L BOD5≤20mg/L

NH4+-N≤20mg/L TP≤1.0mg/L

3 污水处理工艺流程

进水→粗格栅及提升泵房→细格栅→旋流沉砂池→A2/O池→二沉池→紫外消毒车间→出水

4 工程主要构筑物及设计参数

4.1 进水粗格栅及提升泵房

污水提升泵房机泵间平面尺寸9.0×9.0m2,地下部分深7.5m,地面以上层高5.4m(梁底)。

主要设备有两部回转式粗格栅机,GBHZ-1150型,栅宽0.8m,栅前水深0.5m,安装角度70°,配用电机功率N=1.5kw,栅条间隙b=20mm。配套设置一套WLS-2219型无轴螺旋输送机,负责栅渣的输送,挤压,输送机总长7.0m。另安装一部2T的电动单梁悬挂起重机(LK=7.5m)以利于设备的检修。

提升泵房机泵间安装5台。潜水排污泵(4用1备),单泵参数Q=150m3/h,H=14m,N=7.5Kw,另安装一部2T的电动葫芦以利于设备的检修。

格栅前后安装差压液位计,泵房集水池内安装液位计,分别指示格栅前后水位置,集水池最高水位,最低水位和停泵水位,以上仪表均通过PLC按预定程序自控运行时并将有关运行数据状况传送到中控室。

4.2 细格栅及旋流沉砂池

污水经潜水泵提升后进入细格栅,用以进一步去除污水中较小的悬浮、漂浮杂质。细格栅间内共设2套机械格栅,每个格栅设一过水渠道,渠宽1.0m,为了格栅检修,在每个过水渠道的格栅前后各设一块0.8×0.8m的手动提板闸。清除的栅渣经无轴螺旋输送机运至螺旋压榨机压榨后外运。

污水经过细格栅处理后进入旋流沉砂池。沉砂池按近期雨季的截流污水量10000m3/h设计,选用2套直径2.13m的旋流沉砂池,同时各配备1台砂水分离器。沉砂池进出口设有渠道闸门,当沉砂池发生故障时或设备需检修时,污水可单池过流进入后续处理构筑物。排砂方式采用气提装置。

4.3 A2/O生化池

本期工程设计最大时流量为0.120m3/s,平均流量为0.116m3/s。设计BOD负荷为0.083kgBOD5/KgMLss.d(按照有效容积计算)。MLSS为3800mg/L,污泥龄26.6天。最大内回流比300%,最大外回流比100%。

A2/O反应池共设1座,每座反应池分为3个廊道,每个廊道长度为24m,宽度为8.0m,有效水深H=6.5m,池总高度为7.0m。

厌氧段分四个小池子,单体池容104m3,内各设浅水搅拌器一台。缺氧段分两个池子,单体池容540m3内各设浅水搅拌器一台。好氧段池容2530m3,采用盘式微孔爆气器,内设内回流泵两台,回流至缺氧段。生化池混合液通过出出水堰后由管道输送到二沉池。

4.4 二沉池

本设计为2座中进周出辐流式二沉池,直径14m,池边水深3.88m,设计最大流量时表面负荷3.79m3/m2·h。在2座二沉池中间现有1座污泥回流泵房,长为5.4m,宽为4.2m,池深7.7m。

二沉池采用中心驱动、半桥式吸刮泥机,污泥排至集配水井中的集泥井,再由集泥井的出泥总管排入回流污泥泵房。

4.5 鼓风机房

鼓风机房和旋流沉砂池细格栅及污泥脱水间合建,位于厂区综合车间中。

鼓风机房平面尺寸6m×9m。鼓风机房内设曝气用罗茨鼓风机3台(2用1备),单机参数Q=15m3/min、P=8.0mH2O、N=55kw。

鼓风机设有进口过滤器、消音器、电动旁通阀及消音器等配套设备。

4.6 紫外线消毒间

本工程设计紫外线消毒设施,消毒间内共有1条渠道,为远期预留1条渠道。

设计规模为1.0万吨/日,渠道长L=12m,池宽B=1.1m,有效水深0.60m。

设计紫外剂量为18mJ/cm2,紫外线消毒设备包括:紫外灯模块组、模块支架、配电柜、系统控制柜、水位探测及控制装置等。

紫外线消毒系统为全自动无人控制。出水标准一级B排放标准。

紫外消毒设备功率N=8.5KW,自带控制配电及控制系统。

4.7 污泥存储池

污水處理厂污泥主要来自二沉池,污泥储池污泥含水率约99%,剩余污泥每日产生量约为1115kg/d,处理后产生的泥饼含水率约80%。

来自二沉池的剩余污泥首先进入污泥存储池,再由污泥螺杆泵输送到污泥处理间,污泥存储池的停留时间是按5.7小时设计,平面尺寸11.65m×6.6m,最大泥深4m,钢筋混凝土结构。污泥存储池设浅水搅拌器2台。

4.8 污泥处理间

本工程进入污泥脱水间的污泥量为6.3m3/h,污泥含水率为99%,污泥干固体总量1550kg/d。

设污泥脱水间一座,位于厂区的综合车间内,污泥脱水机放在二层,鼓风机放在一层。污泥脱水间平面尺寸9m×39m,采用2套带式污泥脱水机,单机带宽1m。经过脱水机浓缩脱水后,泥饼含水率在80%以下。

污泥调节池内的污泥经螺杆泵提升进入污泥脱水机。同时投加PAM溶液进行污泥絮凝。

投加PAM量:干污泥重的0.3%;投加药液浓度:0.1%;污泥脱水间设置1套除臭装置降低对员工的身体伤害。

5 调试及运行效果

2012年7月份工程整体安装结束,设备单机、联动试车完成,已经具备调试工作。为了缩短调试时间,向每个生化池接种含水率80%左右的污泥同类城市污水处理厂的污泥,接种量50m3,投加后生化池的污泥的质量浓度控制在2500mg/L左右,同时确定污水COD保证在200-300mg/L,后期由于处于雨水季节碳源不足向污水投加落脚粉来提高碳源,一般的城市污水不缺乏氮源、磷源,所以就不用投加氮、磷肥等,生化调试期间,曝气强度原则上应结合水中溶解氧类控制气水比,一般好氧区溶解氧的质量浓度控制在1~3mg/L,兼氧区控制在0~0.5mg/L。其它监控指标主要有COD,生物相、pH值、污泥沉降比。取样分析频率为调试初期一般6h取1次样,中期8h取1次,后期12h取1次样。随着污泥的培养和驯化的效果越来越好,出水水质也逐渐稳定,在9月中旬就已经达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准。

参考文献

[1]张自杰.废水处理理论与设计(第1版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.

[2]王彩霞.城市污水处理新技术[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.

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